進入盛夏,承擔深層天然氣開發(fā)的大慶油田采氣分公司強化精細管理,細致安排天然氣生產(chǎn)和外輸,大慶油田天然氣呈現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺態(tài)勢。至7月30日,黑龍江安達地區(qū)已用上大慶天然氣月余。
大慶油田圍繞穩(wěn)油增氣部署,按照“穩(wěn)定伴生氣、提升深層氣、開發(fā)中淺層氣”的開發(fā)思路,大力推進天然氣快速發(fā)展,積極培育新經(jīng)濟增長點。大慶油田以市場驅動資源開發(fā),合理優(yōu)化產(chǎn)量規(guī)模,實現(xiàn)天然氣開發(fā)效益最大化;以技術推動增儲上產(chǎn),優(yōu)化產(chǎn)供銷運行,今年計劃工業(yè)產(chǎn)氣量35億立方米。今年上半年,大慶油田生產(chǎn)天然氣超17億立方米。
加強日常管理,氣田開發(fā)更加規(guī)范化。大慶油田天然氣開發(fā)系統(tǒng)編制了氣田動態(tài)檢測方案、氣田配產(chǎn)方案編制辦法、氣井測試管理辦法,編制了2015年和“十三五”天然氣開發(fā)規(guī)劃。
在地質研究上,大慶油田開展了前期評價工作,組織人員在杏樹崗區(qū)塊和宋深102區(qū)塊、徐深8區(qū)塊、徐深9區(qū)塊開展地震老資料重新處理解釋工作,跟蹤評價徐深1區(qū)塊擴邊調(diào)整效果,進一步深化了地質認識。
實施壓裂改造,提高深層氣儲量動用。為提高徐深氣田儲量動用程度,大慶油田在徐6-C211井實施了深層直井側鉆水平井產(chǎn)量挖潛試驗,經(jīng)過周密設計,這口井實施了6段壓裂施工改造。目前,這口井日產(chǎn)氣達11萬立方米,已累計排液1170立方米。經(jīng)過高水平的工藝設計,達深3-平1井壓裂施工創(chuàng)出大慶油田天然氣井壓裂段數(shù)和改造簇數(shù)之最,并首次實現(xiàn)了千方砂、萬方液的壓裂規(guī)模。徐深6-C211井和達深3-平1井的壓裂工作成為大慶油田上半年天然氣開發(fā)最大亮點,取得了顯著壓裂效果。
工藝技術水平進步,為特殊工藝氣井提供支撐。4月,大慶油田首口天然氣雙分支水平氣井——芳深6-平1分支井眼接口施工取得圓滿成功,工藝成功率達100%,在國內(nèi)尚屬首例。施工成功為這口雙分支水平井下步完井施工以及各項工藝技術實施奠定了堅實的基礎,分支井眼在同側同時動用兩套儲層,增加了水平段長度,擴大了動用面積,可以控制更多產(chǎn)量。
優(yōu)化運行,確保產(chǎn)供銷平衡。面對天然氣產(chǎn)銷壓力,大慶油田天然氣開發(fā)部組織編制了2014年天然氣生產(chǎn)運行方案和喇嘛甸儲氣庫注采方案,按照開源節(jié)流的原則組織生產(chǎn),精細生產(chǎn)過程管理,確保了產(chǎn)供銷平衡。擴建的徐深9凈化廠二期裝置,解決了徐深8井區(qū)50萬立方米高含二氧化碳的剩余產(chǎn)能問題,增大了冬季天然氣調(diào)峰能力。這一項目力爭2015年年底具備投產(chǎn)條件。這個開發(fā)部認真組織溶解氣增壓返輸高壓管網(wǎng)施工,5月完成增壓機改造,6月完成管網(wǎng)碰頭和增壓機加載試運行,實現(xiàn)了合理利用天然氣資源,減少了天然氣放空。為增加夏季天然氣銷量,大慶杏樹崗CNG母站建設項目已初步完成,力爭11月底達到投產(chǎn)條件。